随着夏季气温持续攀升,极端高温天气愈演愈烈,再加上检修后装置高负荷运行导致降温困难,油品中心空冷设备面临严峻考验。为保障装置高效运行,油品党工团主动担当,积极作为,组织有关管理人员、技术骨干开展专项攻关,通过三项创新举措实现空冷温度精准调控,为夏季安全生产保驾护航。
一、精心计算调扇叶,风冷散热显成效 攻关小组首先对原有的降温设备进行优化改造,经过探讨交流,技术人员与电器人员携手开展空冷风机扇叶角度的系统性调整,通过精密计算与现场实测,成功在设备允许范围值内将扇叶倾斜角度精准调节至预定区间,有效提升了气流覆盖范围与均匀性,使翅片表面散热效率提升,单台风机降温能力显著增强。 二、活用冷水除杂物,双管齐下降温度 针对空冷管束翅片积灰、空冷设备内进入杂物导致散热效率下降等问题,中心党工团组织志愿者定期开展空冷杂物清理活动,利用水流冲击清除翅片表面污垢,同时借助冷水辅助降温,把设备表面温度控制在规定要求范围内。 三、技改升级凝巧思,水雾降温助生产 在原有空冷框架基础上,攻关团队增设了喷淋装置,通过合理设置喷口的位置与角度,在装置表面形成全覆盖的脱盐水雾网,进一步强化换热效果,使空冷出口温度稳定控制在45℃左右,满足工艺生产需求,助力夏季设备安全稳定运行。 此次技术攻关充分展现了油品中心“精细规范、精益高效”的管理理念,工艺、设备、电气多部门联动,从方案设计到措施落地仅用时一周,各专业人员群策群力、精心打磨,让“小技改”发挥大作用;同时中心依托中控系统实时监测数据,动态优化参数设置,建立“日巡检、周分析、月总结”机制,确保技术成果持续见效。 下一步,油品中心将持续以问题为导向,以创新为引擎,党工团主动站位,带领职工积极践行“实干担当 共创共享”的企业精神,为打造安全、高效、绿色的现代化生产体系不懈努力。